近日,公司原-1系統堆取料機無人值守系統建成投運,實現原料系統堆取料機無人化運行。目前試運行效果良好,達到預期改造的目的。
該項目主要對公司原一1系統1、2號堆、取料機進行電氣、自動化控制改造。改造前,堆料機與取料機的控制方式為就地手動控制,堆料機與取料機的所有運行機構包括輔助機構,均需要人工逐個操作。此次改造通過增加高精度激光掃描儀、料流量實時激光掃描儀,實現堆、取料機工作過程中料堆的實時掃描、流量實時監測及恒定取料或堆料。同時安裝料位檢測設備、大車行走定位裝置,采用格雷母線定位方式,實現堆、取料過程中實時檢測,保證了堆、取料機定位準確,為系統安全運行提供了堅強保障。
該項目的投運實現了堆、取料機運行過程中無人值守和遠程操作,減少了堆料誤差,降低了勞動強度,保證了安全生產,提升了設備效率,實現原料系統的精準控制和均勻配料。
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